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活塞式静音无油空压机 静音无油气泵工作原理 1、电机单轴驱动压缩机曲轴旋转时,通过连杆的传动,具有自润滑而不添加任何润滑剂的活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。 2、活塞式压缩机的活塞从气缸盖处开始运动时,气缸内的工作容积逐渐增大,这时,气体即沿着进气管,推开进气阀而进入气缸,直到工作容积变到 时为止,进气阀关闭。 3、活塞式压缩机的活塞反向运动时,气缸内工作容积缩小,气体压力升高,当气缸内压力达到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸,直到活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。 4、当活塞式压缩机的活塞再次反向运动时,上述过程重复出现。
活塞式静音无油空压机 改造措施 132kw-8级电动机实际运行电流为220A~240A,4台无油静音空压机共用一个储气罐,实际所需压力为0.6~0.7Mpa,远传压力表指示为0.64Mpa。要如何改造? 一、 四台无油静音空压机只改一台(132kw-8)辅加一个压力变送器,采样管网的实际压力反馈给变频器。变频器通过软件(PID功能),自动调整输出电压。(即降低实际功率)来满足实际用气量。经商定,为了不让变频器影响电动机温度,我们采用RB600-3P160G型(160kw变频器) 二、采用工/变频手动切换,假如变频器有问题时,可以改为工频运行。真正不影响工厂的实际生产,确保无油静音空压机的长期运行。 三、 根据客户压力所需,可以将网管压力设定为0.6Mpa,因为是四台无油静音空压机同时作功,我们将其中的没改的三台所浪费的电能,通过变频改造的一台节约下来。 四、根据实际经验,改造进线电流为190A左右,大约节约功率为30/2=15kw。电度数=千瓦/小时(即15度/小时),24小时运行, 节约电度数=15*24=360度。每度以0.5元计算=360*0.5=180元/天。每月=180*30=5400元 五、 无油静音空压机变频改造后的效益: 1. 节约能源 2. 运行成本降低 3. 提高压力的精度 4. 延长压缩机的使用寿命 5. 低了无油静音空压机的噪音 [1]
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活塞式静音无油空压机 压机是皮带活塞空压机好还是静音无油式活塞机好? 皮带式的活塞机相对于静音无油式活塞机来说它的故障率要低一些,因为它的结构要简单的多,主要是靠皮带运动来做功的。后期保养的话也是比较简单方便的,皮带式的活塞机在运动过程中运用的产气部件是不触摸的,相对于它在运动过程中是不会出现磨损的,因此它的工作时间可以连续不断的工作。 静音无油式活塞机的优点在于它的适用压力范围较广一些,不管排气量的大小,都可以达到所需的压力。相对皮带机它的热效率更高,能耗小,大大降低了活塞式空压机的能源损耗。 装置系统比较简单紧凑,密封性能好,使用方便,运行平稳,振动小,噪音小,持有的消声器,能降低活塞式空压机的噪音,相比皮带式活塞机来说它的噪音不是小一点点。